一、部件的替代維修
1.1絲杠損壞(huài)後的替代(dài)修複
采用(yòng)FANUC 0G係統控製的進口曲軸連杆(gǎn)軸頸磨床,在加工過程中出現了411報警,發現絲杠(gàng)運行中有異響。拆下(xià)絲杠後發現絲杠母(mǔ)中的滾珠已經損壞,需要更換絲杠。但因無法(fǎ)馬上購到同樣參數的絲杠,為保證,決(jué)定用不同參(cān)數的絲杠進行臨時替(tì)代。替代方案是:用螺距為10mm的(de)絲杠替代導程為6mm絲杠,且絲杠的旋向由原來的左旋改為了現在的右旋。為保證(zhèng)替(tì)代可以進行,需要對參(cān)數進行修(xiū)正。但由於機床的原參數 P8184=0、P8185=0,所以無法通過改變柔性進給齒輪的方法簡便地使(shǐ)替代(dài)成功,需根據DMR,CMR,GRD的關係,對參數進行修正。
對(duì)於原來導程為6mm的絲杠,根據參數P100=2,可(kě)知其CMR為1,根(gēn)據參數P0004=01110101,可以知(zhī)道機床原DMR為4,而且機床原來應用的編碼(mǎ)器是3000pulse/rev。而對於10mm的絲杠,根據DMR為4,隻能選擇2500線的編碼器,且需將P4改(gǎi)變為01111001。
同時(shí)根據:計(jì)數單元=小移(yí)動單位/CMR;計數單元=一轉檢測的移動量/(編碼器的檢測脈衝(chōng)*DMR)
可以計算出(chū)原機床的(de)計數單元=6000/(3000*4)=1/2,即小移(yí)動單位為0.5。在選擇10mm的絲杠後,根據小(xiǎo)移動單位為0.5,計數單元=10000/(2500*4)=0.5/CMR,所以CMR=0.5則參數 p100=1。然後將參數p8122=-111,轉(zhuǎn)變為 111後,完成了將旋(xuán)向由左旋改(gǎi)為了右旋的控製,再將(jiāng)P8123=12000變為10000後完後了替代維修。
1.2用α係列放大器對C係列(liè)伺服放大器(qì)的替代
機床滑台的進給用(yòng)FANUC power mate D控製,伺服放(fàng)大器原為C係列A06B-6090-H006,在其損壞(huài)後,用α係列放大器A06B-6859-H104進行了替代。替代(dài)時,首先是接(jiē)線的不同,在C係列放大器上要接入主電源200V、急停控製(zhì)100A、100B,地線G共(gòng)6顆線;而對(duì)於α係列放大器,要接入主(zhǔ)電源200V,沒有接100A、100B,而是將CX4插頭 的2-3進行短接來完(wán)成急停控製,然後將撥碼開關SA1的1、2、3端設定在ON,撥碼4設定在OFF後完成了替代維修。
伺服放大器部分的接線示意圖
1.3完成(chéng)回參考點的動作(zuò)
對於有固定擋塊回參考點的控製原理為,係統在接收(shōu)到減速信(xìn)號後(hòu),找到**個一轉零脈衝或**個柵格點,即確(què)認為參考點位置。
故障1:發生故障的機床采用的是巴魯夫帶接插頭的接(jiē)近開關來控製完成回參考點的動作,但由於接插線路出現斷路,回參考點的動作無法完成,為完成機床調整的(de)相關(guān)步驟,當時借用(yòng)了臨近(jìn)的相同接近開關的(de)接插(chā)線路,通過拔、插動作模擬完成了回參考點的過程。
故障2: 磨床修整器的伺服電(diàn)機經皮帶連接帶動絲杠轉動,在修整過程中發現位置偏差,分析應是參考點(diǎn)位置發生變化造成。查找後發(fā)現皮帶鬆動,在通過改變中心距離的方(fāng)法緊(jǐn)固皮(pí)帶後,進行(háng)了返(fǎn)回參考點的動作,但修整位置仍然不對,在改變了坐標係的偏移量後,位置(zhì)正確。故障應是由於電機位置改變造成絲杠的位置改變,從而返回參考點的**個零脈衝(chōng)的(de)位置(zhì)改變(biàn),改變的值應該是(shì)一個(gè)螺距的距離。
2.與驅動相關的故障維修
2.1 機床同時出現416、426報(bào)警(jǐng)
機床(chuáng)采用FANUC 0GE係統控製,初(chū)的故障為機床CRT、伺服都不上電,經查為係統提供電源(yuán)的(de)電源單元損壞,在更換了新的電源後,CRT顯示X、Z軸416、426號(位置環連接錯誤)報警。此報警一般與線路連(lián)接故障、伺服放大器故障、PCB板等的損壞(huài)有關。因(yīn)為2個軸同時出現報警,根據經驗,初步判定(dìng)伺服放大器及速度控製PCB板同時損壞的可能性不大,應從外部線路(lù)查找故障原因。通過分析(xī)對(duì)PCB的(de)控製原理(lǐ)圖,可以發現(xiàn),伺服係統所需要的15V、24V、指示(shì)燈等的電壓都是是由伺服變壓器18V的電壓提供的。伺服變壓器所提供的18V電(diàn)壓,通(tōng)過CN2接口提供給速度(dù)控製PCB板的工作所需。在查找外(wài)部(bù)線路後,發現是電源變壓器的進路保險損壞後造成18V未給出,從而造成(chéng)報警。
伺服控製原(yuán)理圖
2.2放大器過(guò)載(zǎi)報警
機床采(cǎi)用日本東榮伺服放大器控製,故障現象為運轉準備後,能夠實現伺服電機的鎖住(zhù),但在handle進給移動過程中,機床出現較大震動後,瞬間出現伺服偏差過大報(bào)警及伺服放大器AL18(負載過載(zǎi))報警(jǐng),機床停止。首先檢查了伺服電機、伺服放大器,但都(dōu)沒有問題,為此(cǐ)曾懷(huái)疑是NC係統或通訊線路(lù)有(yǒu)問(wèn)題。但在MDI方式(shì)下監視(shì)到手(shǒu)動(dòng)轉動1圈絲杠的反饋脈衝數隻有50000pulse,而實際應該為100000pulse(10mm),為此用示波器檢查了編碼器的反(fǎn)饋脈衝(chōng),在從(cóng)NC板觀(guān)測輸入輸出回路的波形時發(fā)現(xiàn)B 相脈衝不(bú)完全,出現了部(bù)分丟失,為此更換了編碼器,故障解決。此故障可從三環控製(zhì)原理進行解釋,故障是由於位置反饋(kuì)的脈衝丟失,致使NC係統需不斷增加脈衝數,從而造成了(le)電流值(zhí)增加,從而(ér)出現伺服(fú)過載檢測報警。此(cǐ)故(gù)障加深了對伺服控製原理的理解也拓寬了分析解決故障(zhàng)的思路。
2.3 機床950#(短路)的報警
機床采用FANUC 0T 控製,在(zài)機床上電後顯示950#即保險斷的(de)報警,檢查後是輸出回路保險短路,所以應是外部線路的問題,同時由於是一合閘便有,所以應著重(chóng)查找應用閉點的開關(guān)線路。首先查找的是機床(chuáng)X、Y軸的超程保(bǎo)護開關線路,終查明故障是由(yóu)於X 軸的超程保護(hù)開關(guān)的24V對地(dì)造成的。提出這個故障主要是說明對(duì)於故障查找應首先根據故障現象進行分析,有側重點的查找,特別是對於短路故障的查找,如果沒有目標的查找,將(jiāng)會造成(chéng)時間的浪費(fèi)。
2.4 機床9031(主軸受到束縛,無法按指令速度旋轉)報警
機床為臥(wò)式加工中心,采用FANUC 18iM控製(zhì),主(zhǔ)軸轉速為8000轉,采用高低速控製(zhì),在低(dī)於3000轉(zhuǎn)/分時,是低速控製交流接(jiē)觸器吸合,高於3000轉時高速交流接觸器控製吸合。故障現(xiàn)象為機床在上電後執行空(kōng)運轉(zhuǎn)時出現了9031報警。
在MDI方式下,如果輸入(rù)M19主軸定向,會出現9031報警,但如果輸用M03S**,則(zé)隻有轉速在5000轉時才會出現9031報(bào)警。9031報警(jǐng)是指電機無法(fǎ)按指令速度旋轉,而是(shì)停止(zhǐ)或以極低(dī)轉速旋轉,所以應該(gāi)是定位有問題或者是主軸功率不夠。由於機床已經正常運轉過,所以不會是參數設定、電機相序的問題。有可能為電機的反饋電纜或動力線故(gù)障(zhàng)(主(zhǔ)軸切換輸出時電磁(cí)接觸器是否打開)故障。終查(chá)找為控製高速運轉的交流接(jiē)觸器的上口進電(diàn)的動力線鬆動(dòng)造成(chéng)。
2.5 SIEMENS伺服電源單元的(de)報警
在西門子611A的伺服電(diàn)源模(mó)塊上有6個(gè)LED燈,分別代表不同的含義。
故障現象為,機床在上電後,在進行4個軸返回參考點(diǎn)的確認過程中,電源單元出現5號的紅燈報警。為判斷是電源單元本(běn)身(shēn)的故障還是外部(bù)的故障(zhàng),所以首先進行了單軸運動(dòng)。其他3個軸在進行回(huí)參考點的運動時,電源不報警,隻有第4軸回參考點時出現報警(jǐng),所以排除了電源單元的故障。查找後發現(xiàn)第4軸在回參考點的過程中,無法準確定位造成了電源報警。在將回參(cān)考(kǎo)點的速度降低後,故障消除。
3、與PLC相關(guān)的故(gù)障(zhàng)
3.1與輸入、輸出相關的故障
機床由西門子S5的PLC 控製,且輸(shū)入、輸出部分采用ET200 來控製。故障的表現為,在機床(chuáng)運轉中輸出點Q72.0會出現突然掉電現象,同時PLC 的BF(bus fault)燈亮,ET200處出現IM fault 燈亮(liàng)。
首先(xiān)查找外部線路問題(tí),由於ET200處出現IM fault 燈亮,所以首先查找了ET200處的I/O 模塊。在(zài)更換(huàn)I/O模塊時(shí)發現,連(lián)接線纜(lǎn)有部分破(pò)損現象(xiàng),更換後IM fault 燈熄滅,但(dàn)輸出點Q72.0仍然出現不固定的(de)斷電的故(gù)障。在(zài)進行PLC聯機測試時(shí)發(fā)現M11.5斷續出現斷電現象(xiàng)的原因是K2100有斷電現象,而輸入點(diǎn)I33.0對應K2100,由於已經更換了輸入輸出模塊,所以隻能通過變(biàn)更輸入點來進行解決,在(zài)將輸入點改變後,故障(zhàng)消(xiāo)除。改變輸入點時,應注意此輸入點在其他功能模塊中的(de)引用,應全部變更。
3.2 S5程序的重新啟動
在進行(háng)修改S5 的PLC程序(xù)後,一(yī)般隻需對原程序進行覆蓋,便可正(zhèng)常啟動PLC;但若是因為電池沒電造成的PLC停止,在(zài)進行PLC的程序傳輸後,會出現無法啟動PLC,這時需要選(xuǎn)擇PLC菜單,點擊其下的PLC Start才能使(shǐ)PLC重新(xīn)運轉。
3.3 SIEMENS 840C 係統上電後(hòu)出現 43 PLC–CPU not ready for operation報警
機床為SIEMENS 840C係統(tǒng)控製,係統上電後(hòu),進行自檢時出現43 PLC–CPU not ready for operation報警,查找(zhǎo)PLC其顯示狀態正常,進行general reset中的PLC RESET後(hòu)故障依舊(jiù)。終查找故障原因是(shì)機床應用的手持單元中,有一(yī)個接口虛(xū)接(jiē)造成,重新拔插後故障消除。
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